引風(fēng)機跳閘RB導(dǎo)致鍋爐負壓MFT.doc
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引風(fēng)機跳閘RB導(dǎo)致鍋爐負壓MFT 【案例簡述】 2006年3月5日,某廠2號機組在正常運行時鍋爐突然發(fā)生MFT。事件發(fā)生前,機組負荷295MW,2A、2B、2E磨煤機運行,2C磨檢修,2號機組脫硫島投運,廠用電正常,協(xié)調(diào)控制投入,定期工作中發(fā)現(xiàn)2B引風(fēng)機油泵A無法啟動,正在處理中。 16時30分左右,2B引風(fēng)機油泵A檢修工作結(jié)束,啟動試轉(zhuǎn),油壓上升(3.0~3.3MPa),檢查正常,停油泵B作備用。停運后,油壓正常3.0MPa。 16時50分,2B引風(fēng)機油泵A跳閘,油泵B聯(lián)鎖啟動,油壓瞬時下跌后恢復(fù)正常(CRT顯示油壓未到動作油壓值,油壓下跌在1s左右即恢復(fù))。不久2B引風(fēng)機跳閘(首出油壓低),跳同側(cè)送風(fēng)機,觸發(fā)RB切2D、2E磨煤機。立即搶投2A、2B磨油槍,但同時2號爐爐膛壓力低低動作MFT。2號發(fā)變組解列,汽機跳閘。 【案例評析】 引風(fēng)機2B的潤滑油泵A跳閘后,B泵聯(lián)鎖啟動成功,過程中潤滑油壓力瞬間下跌,引起壓力開關(guān)低發(fā)訊,由于潤滑油壓力恢復(fù)正常時壓力開關(guān)未能復(fù)位(事后校驗壓力開關(guān),低觸點常通,無法復(fù)歸),控制系統(tǒng)根據(jù)邏輯設(shè)計,延時30s后觸發(fā)風(fēng)機跳閘。 引風(fēng)機2B跳閘后,RB正常動作,切2D、2E磨煤機并跳閘同側(cè)送風(fēng)機。由于此前所有機組基建進行的RB試驗,都是在脫硫系統(tǒng)未投入運行情況下進行,脫硫增壓風(fēng)機同時運行情況下的RB試驗尚無機組進行。因此當(dāng)本次事件發(fā)生時,引風(fēng)機2B跳閘后指令疊加到引風(fēng)機2A,在引風(fēng)機2A和增壓風(fēng)機以及跳磨煤機后的多重作用下,引起爐膛負壓急劇下降。 當(dāng)引風(fēng)機2B跳閘后,機組的一系列自動應(yīng)急措施動作是正常的,聯(lián)跳對應(yīng)的送風(fēng)機2B;運行的引風(fēng)機2A開度達100%,脫硫增壓風(fēng)機調(diào)節(jié)導(dǎo)葉關(guān)小,但幅度僅為10%左右;延時10s,RB動作,相繼切除二臺磨煤機2D/2E,并投油槍2A/2B,在上述期間,爐膛壓力一直走低,最終未能避免鍋爐壓力低而MFT。 當(dāng)一臺引風(fēng)機跳閘時,對增壓風(fēng)機而言,減少了其進口流量的供給,其作用相當(dāng)于增加了增壓風(fēng)機所處系統(tǒng)的阻力,所以根據(jù)風(fēng)機在管路的工作特性,必然表現(xiàn)出其進口的壓力值下降,該壓力的影響,一直波及爐膛,如圖1所示(工作點由A移至B)。 同時由于運行的引風(fēng)機一下加足其負荷,且又有一臺送風(fēng)機聯(lián)跳,所以更加劇了爐膛壓力的下降。 爐膛壓力降低,也表現(xiàn)為送風(fēng)機出口背壓的降低,致使其阻力減少,阻力線下移,運行的送風(fēng)機流量增加,以適應(yīng)爐膛壓力降低及補充輸送流量的不足,如圖2所示(工作點由A移至B)。 圖1圖2 當(dāng)RB動作,先后切除兩臺磨后使?fàn)t內(nèi)的煙氣量減少,同樣起到了降低爐膛壓力的效果。 統(tǒng)觀上述分析,送風(fēng)機的自適應(yīng)增加送風(fēng)量不能及時有效地抵消上述多種因素導(dǎo)致的爐膛壓力的下降,因此MFT在所難免。 【案例警示】 1.機組MFT后,有關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場參與了事故分析,并進行了專題討論,提出了相應(yīng)的對策,為保證在脫硫系統(tǒng)投入的情況下,當(dāng)機組發(fā)生風(fēng)機跳閘RB時,不發(fā)生因爐膛壓力異常而MFT的故障,對邏輯進行如下修改。 2.發(fā)生風(fēng)機RB及引風(fēng)機跳閘,立即快開脫硫煙氣旁路擋板,起到煙氣再循環(huán)作用,使增壓風(fēng)機進口處的壓力不發(fā)生大的變化。 3.風(fēng)機RB及引風(fēng)機跳閘,立即關(guān)?。?s指令超弛狀態(tài))脫硫增壓風(fēng)機進口導(dǎo)葉開至原來開度的60%,3s后脫硫增壓風(fēng)機進口導(dǎo)葉保持自動狀態(tài)參與調(diào)節(jié)。 DCS系統(tǒng)信號由送、引風(fēng)機和一次風(fēng)機RB及引風(fēng)機跳閘合成后送入脫硫系統(tǒng),以快開脫硫煙氣旁路擋板及超弛關(guān)增壓風(fēng)機導(dǎo)葉。 4.一臺引風(fēng)機跳閘后,對另一臺引風(fēng)機的疊加信號加以限制。即引風(fēng)機的主控輸出在發(fā)生送、引風(fēng)機RB時設(shè)50%的高限,消除工作引風(fēng)機指令的飽和延遲時間,使引風(fēng)機的動葉能夠及時調(diào)節(jié)爐膛負壓。 5.發(fā)生送、引風(fēng)機RB時,由原來跳兩臺磨改為跳一臺磨。 6.由于此次MFT及相關(guān)的修改對投運脫硫機組具有普遍意義,故決定進行實際試驗,以驗證修改方案的可行性,為系統(tǒng)內(nèi)其他機組提供參考經(jīng)驗?,F(xiàn)場試驗時,由儀控人員在現(xiàn)場模擬2A引風(fēng)機油壓低跳引風(fēng)機,觸發(fā)機組RB。 7.整個試驗過程順利,除磨煤機由人工跳閘外(原因是磨煤機跳閘及脫硫系統(tǒng)動作信號處在同一模件內(nèi),并同時接受一個風(fēng)機RB信號,ABB控制系統(tǒng)不允許信號這樣連接,試驗后已進行修改)其他動作范圍內(nèi)的設(shè)備均有序動作,自動調(diào)節(jié)及時準確,爐膛負壓最高達到500Pa之后很快趨穩(wěn),機組其他參數(shù)均滿足要求。 8.脫硫裝置的投運對防止發(fā)生鍋爐滅火事故提出了新的要求,本案例對《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》進行了有益的補充,配備了脫硫裝置的發(fā)電機組應(yīng)以此為鑒。 第 4 頁 共 4 頁- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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