一起氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故的分析.doc
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一起氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故的分析 2004年8月26日,濟(jì)南市某化工廠一臺4M20-75/320型壓縮機(jī)放空管因遭雷擊發(fā)生著火事故。 一、事故經(jīng)過 2004年8月26日9時,正值雷雨天氣,廠內(nèi)設(shè)備運(yùn)行正常。忽然一聲雷鳴過后,廠內(nèi)巡視檢查工人發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)8號氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管著火。在通知廠領(lǐng)導(dǎo)的同時,立即向廠消防救援隊(duì)報警。廠消防救援隊(duì)在最短的時間內(nèi)趕到著火現(xiàn)場,在消防救援隊(duì)和聞訊趕來的廠干部及職工的共同努力下,撲滅了著火,沒有釀成重大火災(zāi),避免了更大的損失。 二、原因分析 1、氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級放空用截止閥,在長期的使用過程中磨損嚴(yán)重,沒能及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)行維修和更換,造成個別放空截止閥內(nèi)漏嚴(yán)重,使氮?dú)錃馔ㄟ^放空管進(jìn)入大氣遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。 2、氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級油水分離器在排放油水時,所排出的油水都進(jìn)入到集油器內(nèi),而集油器放空管連接到防空總管上。操作工人在進(jìn)行排放油水的過程中,沒能按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,使氮?dú)錃膺M(jìn)入集油器后隨放空管進(jìn)入大氣。在排放過程中遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。 3、由于放空管沒有單獨(dú)的避雷設(shè)施而遭受雷擊也是此次著火事故的重要原因。由于該廠采取的避雷措施是在壓縮機(jī)廠房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過了避雷帶,其他的避雷針又不能覆蓋放空管,因此引發(fā)此次著火事故。 三、事故教訓(xùn)及預(yù)防措施 上述分析肯定了這次事故的主要原因是大量的可燃?xì)怏w氮?dú)錃膺M(jìn)入大氣,以及防雷措施不合理造成的,因此針對這次著火事故提出了如下具體的防治措施: 1、對氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級放空用截止閥進(jìn)行定期檢驗(yàn),磨損嚴(yán)重的應(yīng)及時進(jìn)行維修或者更換新的截止閥。從而避免因閥門內(nèi)漏使氮?dú)錃膺M(jìn)入大氣造成事故。 2、加強(qiáng)巡回檢查,確保油水分離器的排放操作按規(guī)定進(jìn)行,嚴(yán)格規(guī)定其排放操作時間。 3、按標(biāo)準(zhǔn)正確設(shè)置避雷裝置。這次事故發(fā)生后,廠內(nèi)技術(shù)人員按防雷的基本措施對全廠內(nèi)的避雷裝置進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。對防雷的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造,增設(shè)了高性能的避雷器,并進(jìn)行了合理布置,確保同類事故不再發(fā)生。 第 2 頁 共 2 頁- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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